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淺析企業(yè)治理煙氣的優(yōu)化管理

點擊次數(shù):2326 發(fā)布時間:2016-03-31

0 引言

近年來,國家和各級部門相繼出臺嚴厲的污染防治政策,含鍋爐排煙企業(yè)都將面臨巨大的環(huán)保壓力。面對嚴峻的環(huán)保形勢,企業(yè)治理污染放在首要位置,各企業(yè)采取積極的應對措施,以使煙氣達標排放。如何使用成熟環(huán)保工藝,如何優(yōu)化環(huán)保設(shè)施,降低運行成本,是企業(yè)急需解決的問題。下面以濕法氧化鎂脫硫-脫硝-袋式除塵-副產(chǎn)物提取一體化煙氣治理為例,從優(yōu)化原煙氣至煙氣脫硫再至副產(chǎn)物提取分析環(huán)保設(shè)施的優(yōu)化管理。

1 合理調(diào)整原煙氣系統(tǒng)

煤的元素分析包括碳、氫、氧、氮、硫,燃煤鍋爐煙氣中主要含有二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫氣體和煙塵,影響環(huán)保達標的主要因素是煙氣中的二氧化硫、氮氧化物、煙塵。

1.1 控制二氧化硫含量

我國煤中硫的含量很不一致,有的很低,小于0.2%,有的高達10%左右。燃煤含硫率1%時,燃燒1噸原煤產(chǎn)生16kg二氧化硫,二氧化硫溶于水,形成亞硫酸。

一般濕法氧化鎂脫硫的燃料硫份設(shè)計約為1.2%,高硫煤價格相對較低,因此對高、低硫煤合理配比,不僅穩(wěn)定煙氣二氧化硫含量,同時也降低了燃煤成本。企業(yè)生產(chǎn)過程中對煤的發(fā)熱量與硫份嚴格化驗、控制,標記落煤質(zhì)量,計算配煤比例,以入爐煤參數(shù)相對穩(wěn)定,從而控制煙氣中二氧化硫含量。

1.2 降低氮氧化物含量

一般每燃燒1噸煤產(chǎn)生約8-9kg氮氧化物,調(diào)整循環(huán)流化床鍋爐穩(wěn)定運行以降低氮氧化物排放。

1.2.1 降低燃煤顆粒度和提高煤顆粒均勻性

雖然流化床鍋爐燃煤的顆粒度比較寬泛,但是調(diào)整燃煤顆粒度集中在8mm左右,減少過大和過小煤粒分布,不僅有利于燃煤沸騰而且有利于低氮燃燒調(diào)整。

1.2.2 循環(huán)流化床布風板和風帽檢查

定期檢查循環(huán)流化床鍋爐的布風板和風帽,確保原鍋爐設(shè)計不偏離,防止入爐風在爐膛內(nèi)的分布不均,不利于燃燒和燃燒的穩(wěn)定性,對于控制氮氧化物不利。

1.2.3 一、二次風配風比例

合理調(diào)整一、二次風的配風比例,降低一次風量和氧量后,通過煙氣再循環(huán)可適當增加二次風量燃燒,降低了爐膛含氧量從而降低氮氧化物濃度。

1.2.4 煙氣脫硝

配制尿素溶液的濃度在15-20%之間,尿素溶液儲罐中的尿素溶液和稀釋水經(jīng)由計量分配模塊由噴射裝置噴入爐內(nèi)。理論上,870-920℃的床溫控制范圍是鍋爐佳低氮脫硝溫度。鍋爐在不同負荷時反應劑噴射量,通過前饋控制參數(shù)(鍋爐負荷、蒸汽生產(chǎn)率及爐內(nèi)的溫度)以及反饋控制參數(shù)(NOx出口濃度、NH3逃逸量)來進行調(diào)整,使氮氧化物氣體達標排放。

生產(chǎn)過程中嚴格控制尿素質(zhì)量,每批次抽檢化驗,確保質(zhì)量合格,具備優(yōu)良性價比。

1.3 降低煙塵

原煙氣中的煙塵在一定程度上阻礙了SO2與脫硫劑的接觸反應,若粉塵含量大于400mg/m3(干),則脫硫率下降1-2%,因此要選擇適宜的除塵設(shè)備。

袋式除塵器應用較為廣泛,除塵效率一般達到99%,去除煙塵顆粒度能達到0.1微米,性能穩(wěn)定,煙氣中的塵量、溫度等因素對其影響較小。靜電除塵器設(shè)備復雜,對煙氣要求相對高,通過應用對比,靜電除塵器維護量略高。減少日常維修、穩(wěn)定運行也是選擇設(shè)備必須考慮的因素。

使用除霧設(shè)備,對煙氣中的微塵進一步進行脫除,實現(xiàn)煙塵近*。

2 優(yōu)化脫硫過程

2.1 鎂基脫硫劑與鈣基脫硫劑比較

國內(nèi)現(xiàn)狀:已建成的脫硫裝置,大型燃煤電廠煙氣脫硫裝置一般采用石灰石石膏法技術(shù)。氧化鎂脫硫法屬于典型的濕式煙氣脫硫技術(shù),是一種成熟度僅次于鈣法的脫硫工藝,目前也在廣泛使用中。二者比較如表1所示。

2.2 脫硫工藝

鍋爐煙氣SO2在吸收塔下部從下而動的過程中,被噴淋層向下噴出的細小脫硫劑液滴所吸收,掉落到吸收塔底部排出回流到循環(huán)池內(nèi),反應產(chǎn)物亞硫酸鎂MgSO3,再被鼓入循環(huán)池的氧化空氣氧化為硫酸鎂MgSO4。

2.2.1 運行循環(huán)池漿液及pH值控制

循環(huán)池內(nèi)pH是脫硫運行中的一個主要的工藝測量參數(shù)。隨著吸收劑Mg(OH)2的加入,吸收塔內(nèi)部的漿液pH上升,漿液呈中性或堿性,吸收劑同時與煙氣SO2反應,在達到一定的pH后,形成吸收劑過飽和,脫硫效率不會繼續(xù)升高 ,則會影響Mg(HSO3)2的生成,降低吸收劑利用率,造成亞硫酸根生成,若含量較大,則說明MgSO3氧化不充分,系統(tǒng)中的MgSO3較多,MgSO3微溶于水,對系統(tǒng)管道會造成一定的磨損,同時會在部分部位形成沉淀和結(jié)垢;如果pH偏低,吸收劑不足,脫硫效率低,漿液呈酸性,腐蝕性加強,對設(shè)備的腐蝕影響加大。亞硫酸根含量較小,則說明系統(tǒng)中的氧化用空氣過量,亞硫酸根不能進一步反應生成(HSO3)-,不僅降低了吸收劑Mg(OH)2的利用率,同時降低了反應漿液的有效成分濃度,降低了脫硫效率。

經(jīng)過多次試驗,一般亞硫酸根濃度控制在3000-5000ppm的范圍內(nèi),pH控制在7左右有利于提高脫硫效率。

2.2.2 控制氧化鎂

對每批氧化鎂采樣分析,嚴格把控質(zhì)量。脫硫用輕燒MgO的基本理化指標純度:氧化鎂含量≥80%;

粒度:250目篩90%通過;

燒失量:3-8%

符合要求的MgO粉為白色細粉。

在氧化鎂倉庫建立氣力輸送系統(tǒng)形成密閉的提料空間,直接進入制漿罐,形成吸收劑Mg(OH)2溶液,解決粉塵飛揚污染環(huán)境、物料浪費問題。

2.2.3 選擇適合噴淋層

噴淋層采用渦流式噴頭替代空心錐形式的噴頭,其性在于脫硫設(shè)施無旁路運行時,不需停爐可進行自維護沖洗,以使脫硫系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。

在循環(huán)泵進口管路安裝過濾器,防止掉入循環(huán)池中的雜物被循環(huán)漿液泵打入噴淋層,堵塞噴淋管路,影響脫硫效率。

3 提取脫硫副產(chǎn)物

氧化鎂脫硫的反應產(chǎn)物是亞硫酸鎂和硫酸鎂,綜合利用價值很高。進行強制氧化全部生成硫酸鎂,然后再經(jīng)過濃縮、提純生成七水硫酸鎂,再用包裝機組進行包裝,得到每袋50公斤的七水成品硫酸鎂,市場需求量很大,有利于企業(yè)增值、創(chuàng)效,性能達到農(nóng)業(yè)級進行出售。

低溫蒸發(fā),使原料不易結(jié)垢。濃縮比大、蒸發(fā)后物料濃度穩(wěn)定;各效采用強制循環(huán)泵強制料液加速循環(huán),大大提高蒸發(fā)效率,可有效的延緩物料在管內(nèi)結(jié)垢的時間、防止物料發(fā)生堵管及干壁現(xiàn)象,一效、二效采用大流量循環(huán)升降膜蒸發(fā),三效采用軸流泵強制循環(huán),實現(xiàn)連續(xù)生產(chǎn)。

4 落實管理制度

首先是建立健全管理制度,例如:《電廠煙氣環(huán)保設(shè)施運行管理制度》、《脫硫運行人員崗位責任制》、《在線監(jiān)測運行管理制度》《化驗分析制度》《監(jiān)督制度》《設(shè)備、材料備件管理制度》《交接班制度》《巡回檢查制度》《設(shè)備定期切換制度》《環(huán)保指標控制分析制度》《運行崗位操作規(guī)程》等等,只有執(zhí)行嚴格的制度,才能使設(shè)施運行達到安全、穩(wěn)定狀態(tài)。

任何設(shè)施的運行必須依靠人操作,人必須是制度的約束者,方能使運行規(guī)范化。因此,環(huán)保設(shè)施管理必須是按制度將設(shè)備維護、保養(yǎng)、檢查及管理責任和指標從部門、車間、班組到每個人層層落實, 每臺設(shè)備、儀器、儀表、閥門都有專人負責檢查維護。任何環(huán)節(jié)建立原始記錄,各種分析要建立在數(shù)據(jù)支持的基礎(chǔ)之上,形成標準作業(yè)、管理模式。

5 結(jié)束語

隨著人民生活水平的提高,大氣環(huán)保形勢日益嚴峻,國家對環(huán)境治理的力度不斷加強,企業(yè)對環(huán)保設(shè)施優(yōu)化管理,使之穩(wěn)定、連續(xù)、健康運行,更大地發(fā)揮投資效益,才能走向綠色可持續(xù)發(fā)展之路,走向與企業(yè)接軌之路。

 

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